machines:fraizilla

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-====== Version o.1 ======+====== Version 0.1 ======
 version 0.1: version 0.1:
 ===== dimensions de travail: ===== ===== dimensions de travail: =====
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   * l: engagement (largeur de la planche coupée si < au diamètre de la fraise D )Vc: vitesse de coupe, et Z: nbre de dents   * l: engagement (largeur de la planche coupée si < au diamètre de la fraise D )Vc: vitesse de coupe, et Z: nbre de dents
   * Par ex bois, avec une fraise 6 dents diamètre 30 en rainurage (l=D), pc=500 W donc puissance consommée 833W (la broche kress que l'on a aujourd'hui de 800w suffirait presque).    * Par ex bois, avec une fraise 6 dents diamètre 30 en rainurage (l=D), pc=500 W donc puissance consommée 833W (la broche kress que l'on a aujourd'hui de 800w suffirait presque). 
-  * La question en suspens: fait on le dimensionnement pour une puissance de broche de 100w ou de 2500W ?+  * La question en suspens: fait on le dimensionnement pour une puissance de broche de 1000w ou de 2500W ? 
 + 
 +====== Réunion 10 avril: réflexions sur le dimensionnement ====== 
 + 
 +Dimension de la zône de coupe calculée pour que la fraise fasse le tour du plateau de 250x125cm 
 + 
 +Courroie de 5mm: 
 +Avantage: coût 
 +Inconvenient: moteurs sur le portique d'où surpoids de quelques kilos. 
 + 
 +Crémaillère: 
 +Inconvénient: backlash d'où utilisation d'un système de rattrapage de jeu, d'où surcoût de 1000€ environ et couplage 100€x3 
 +Avantage: puissance transmissible plus importante, pas de détente de la courroie 
 + 
 +Avec des nema, pour avoir la précision de l'ordre du 1/100 avec des vitesses de l'ordre de 10m/min, avec des microsteps de 1/4 on doit donc avoir une réduction 1/10 pour avoir le moteur qui tourne à 1000tr/min 
 + 
 +Estimatif couts 
 +Alu: chez motedis (2 fois moins cher que Misumi): 3100€ 
 +  * table 989€ 
 +  * poutre 400€ 
 +  * rails Hiwin: 474 + 276 
 +  * 6 chariots: 240 
 +  * Crémaillères: 350€ 
 +  * Z: 150€ 
 + 
 +Moteurs boucle fermée 320€ avec le driver fois 3 
 +Sur le Y si on met deux moteurs moins puissant, on économise du poids et 80€ 
 +Moteur boucle ouverte: 120€ 
 + 
 +Total moteur fermé 1000€ boucle ouverte: 600€ 
 + 
 +Electronique : 150€ 
 + 
 +Visserie non comptée 
 + 
 +Table en cornières acier spittée au sol (pas de table de torsion en bois à cause des variations de temperature et hygrométrie) 
 + 
 +Broche: soit Kress à 120w soit 1800w à 500€ 
 + 
 +Aspiration : 720 € 
 + 
 + 
 + 
 +====== v0.1b ====== 
 +{{:machines:fraizilla4.png?400|}} 
 + 
 +dimensionnement actuel pour broche Sunner 1800W et passage sous portique de 100 mm (course Z 250 pour outils longs). Avec le poids de 2 moteurs 4N.m et la broche sur le portique, il me parait difficile d'augmenter le passage. 
 + 
 +Voir l'idée de rendre la table amovible pour permettre l'usinage de pièces plus hautes en reste dans cette course utile 
 + 
 +====== v0.1c ====== 
 +{{:machines:fraiz_drive_zx.png?400|}} 
 + 
 +aperçu des systèmes d'entrainement Z et X. Le X (fini) utilise un réducteur V30 10x, le Z est en direct pour avoir des vitesses maxi acceptables (18m/mn à 1800 T/mn au moteur pour le x, 7,2 m/mn pour le Z ). 
 +On utilise des plaques d'alu avec des usinages simples qui pourront être réalisées sur ma C-beam ou même avec une simple perceuse colonne. Seul quelques axes doivent être fait au tour et devront être sous-traités. 
 +Les galets oranges sont des guides de charriot élévateur polyuréthane à 22€/p environ. 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +{{:machines:fraiz_drive_y1.png?400|}} 
 +{{:machines:fraiz_drive_y2.png?400|}} 
 + 
 +Pour le Y, on a 2 choix qui chacun posent des problèmes, bien que différents. 
 + 
 +Dans la solution 1 la courroie est bien protégée sous le profilé, le système de réglage de tension reste simple, l'effort de tension est bien orienté par rapport à l'accrochage mais l'axe de sortie du réducteur a un porte à faux que je trouve gênant. On pourrait réduire celui-ci en rajoutant une plaque  fine sous le profilé motédis qui déborderait plus, mais c'est ni esthétique ni une bonne solution pour garder la courroie parallèle. 
 + 
 +Dans la solution 2 la courroie est sur le côté, et le porte à faux réduit. Le problème est que le système de réglage de  
 +tension doit être perpendiculaire à la surface d'accrochage, ce qui va nécessiter des usinages plus complexes. De plus, c'est l'ensemble du réducteur et du moteur qui se trouve en porte à faux ce qui est problématique en terme de rigidité et de vibrations.
  • machines/fraizilla.1490978557.txt.gz
  • Dernière modification : 2017/12/21 19:13
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