machines:fraizilla

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 version 0.1: version 0.1:
 ===== dimensions de travail: ===== ===== dimensions de travail: =====
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   * De là on calcul l'effort de coupe (effort sur l'outil: ) fc=kc*f(épaisseur copeau mm) * a(hauteur de coupe mm)   * De là on calcul l'effort de coupe (effort sur l'outil: ) fc=kc*f(épaisseur copeau mm) * a(hauteur de coupe mm)
   * Valeurs typiques: alu 33kg (f=0.1mm a=3mm), chêne 121kg (f=0.17mm a=22mm)   * Valeurs typiques: alu 33kg (f=0.1mm a=3mm), chêne 121kg (f=0.17mm a=22mm)
 +  * Puissance de coupe pc=l*a*f*Z*Vc/(Pi*D)
 +  * l: engagement (largeur de la planche coupée si < au diamètre de la fraise D )Vc: vitesse de coupe, et Z: nbre de dents
 +  * Par ex bois, avec une fraise 6 dents diamètre 30 en rainurage (l=D), pc=500 W donc puissance consommée 833W (la broche kress que l'on a aujourd'hui de 800w suffirait presque). 
 +  * La question en suspens: fait on le dimensionnement pour une puissance de broche de 1000w ou de 2500W ?
 +
 +====== Réunion 10 avril: réflexions sur le dimensionnement ======
 +
 +Dimension de la zône de coupe calculée pour que la fraise fasse le tour du plateau de 250x125cm
 +
 +Courroie de 5mm:
 +Avantage: coût
 +Inconvenient: moteurs sur le portique d'où surpoids de quelques kilos.
 +
 +Crémaillère:
 +Inconvénient: backlash d'où utilisation d'un système de rattrapage de jeu, d'où surcoût de 1000€ environ et couplage 100€x3
 +Avantage: puissance transmissible plus importante, pas de détente de la courroie
 +
 +Avec des nema, pour avoir la précision de l'ordre du 1/100 avec des vitesses de l'ordre de 10m/min, avec des microsteps de 1/4 on doit donc avoir une réduction 1/10 pour avoir le moteur qui tourne à 1000tr/min
 +
 +Estimatif couts
 +Alu: chez motedis (2 fois moins cher que Misumi): 3100€
 +  * table 989€
 +  * poutre 400€
 +  * rails Hiwin: 474 + 276
 +  * 6 chariots: 240
 +  * Crémaillères: 350€
 +  * Z: 150€
 +
 +Moteurs boucle fermée 320€ avec le driver fois 3
 +Sur le Y si on met deux moteurs moins puissant, on économise du poids et 80€
 +Moteur boucle ouverte: 120€
 +
 +Total moteur fermé 1000€ boucle ouverte: 600€
 +
 +Electronique : 150€
 +
 +Visserie non comptée
 +
 +Table en cornières acier spittée au sol (pas de table de torsion en bois à cause des variations de temperature et hygrométrie)
 +
 +Broche: soit Kress à 120w soit 1800w à 500€
 +
 +Aspiration : 720 €
 +
 +
 +
 +====== v0.1b ======
 +{{:machines:fraizilla4.png?400|}}
 +
 +dimensionnement actuel pour broche Sunner 1800W et passage sous portique de 100 mm (course Z 250 pour outils longs). Avec le poids de 2 moteurs 4N.m et la broche sur le portique, il me parait difficile d'augmenter le passage.
 +
 +Voir l'idée de rendre la table amovible pour permettre l'usinage de pièces plus hautes en reste dans cette course utile
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 +====== v0.1c ======
 +{{:machines:fraiz_drive_zx.png?400|}}
 +
 +aperçu des systèmes d'entrainement Z et X. Le X (fini) utilise un réducteur V30 10x, le Z est en direct pour avoir des vitesses maxi acceptables (18m/mn à 1800 T/mn au moteur pour le x, 7,2 m/mn pour le Z ).
 +On utilise des plaques d'alu avec des usinages simples qui pourront être réalisées sur ma C-beam ou même avec une simple perceuse colonne. Seul quelques axes doivent être fait au tour et devront être sous-traités.
 +Les galets oranges sont des guides de charriot élévateur polyuréthane à 22€/p environ.
 +
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 +{{:machines:fraiz_drive_y1.png?400|}}
 +{{:machines:fraiz_drive_y2.png?400|}}
 +
 +Pour le Y, on a 2 choix qui chacun posent des problèmes, bien que différents.
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 +Dans la solution 1 la courroie est bien protégée sous le profilé, le système de réglage de tension reste simple, l'effort de tension est bien orienté par rapport à l'accrochage mais l'axe de sortie du réducteur a un porte à faux que je trouve gênant. On pourrait réduire celui-ci en rajoutant une plaque  fine sous le profilé motédis qui déborderait plus, mais c'est ni esthétique ni une bonne solution pour garder la courroie parallèle.
 +
 +Dans la solution 2 la courroie est sur le côté, et le porte à faux réduit. Le problème est que le système de réglage de 
 +tension doit être perpendiculaire à la surface d'accrochage, ce qui va nécessiter des usinages plus complexes. De plus, c'est l'ensemble du réducteur et du moteur qui se trouve en porte à faux ce qui est problématique en terme de rigidité et de vibrations.
  • machines/fraizilla.1490976940.txt.gz
  • Dernière modification : 2017/12/21 19:13
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